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六零路上 | 耀華洛陽“奪標”記

來源:中國建材雜志  撰稿人:  發(fā)布時間:2025年02月26日 瀏覽:
摘要:

2024年11月22日,耀華(洛陽)玻璃有限公司600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線節(jié)能降碳改造提升項目通過驗收,單位產(chǎn)品綜合能耗穩(wěn)定達到9.45kgce/ 重量箱,公司成為平板玻璃行業(yè)首個宣布“奪標”的企業(yè)。

  2021年10月,國家發(fā)展改革委等五部門提出平板玻璃行業(yè)能效標桿水平時,行業(yè)內(nèi)就有企業(yè)和專家紛紛感慨恐難達到。對于誰將率先達到標桿水平,玻璃行業(yè)翹首以待了三年之久。

  2024年11月22日,耀華(洛陽)玻璃有限公司(以下簡稱“耀華洛陽公司”)600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線節(jié)能降碳改造提升項目通過驗收,單位產(chǎn)品綜合能耗穩(wěn)定達到9.45kgce/ 重量箱,公司成為平板玻璃行業(yè)首個宣布“奪標”的企業(yè)。這一消息得到了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關注,也令同行好奇,他們是怎么做到的?

  勇當“試驗田”

  耀華洛陽公司原為洛陽龍昊玻璃有限公司,2023年1月更名。其600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線于2014年1月點火投產(chǎn),到2022年7月已連續(xù)生產(chǎn)8年。

  因為生產(chǎn)線建設較早,能耗水平有待進一步提升,智能化程度較低,設備老化,影響了生產(chǎn)線運行的經(jīng)濟性和生產(chǎn)效率。

  “窯齡步入后期階段,窯爐耐火材料、保溫材料及蓄室不同程度損壞。”時任耀華集團常務副總經(jīng)理陳鵬回憶,2019年3月,因雷電導致循環(huán)水斷水,造成卡脖水包和攪拌器燒斷在窯內(nèi),對后續(xù)生產(chǎn)影響極大。到了2022年,這條生產(chǎn)線的單位產(chǎn)品能耗為11.06kgce/重量箱。

  如果說之前較好的玻璃市場行情還能支撐高能耗背后的燃料成本,2022年顯現(xiàn)的逐步下行行情令企業(yè)感到了巨大的成本壓力。

  “之前一條600噸的生產(chǎn)線,一天耗氣量在125000立方米左右,而且那幾年天然氣價格也普遍偏高?!币A洛陽公司副總經(jīng)理魏星告訴《中國建材》雜志記者,面對外部市場的不確定性和風險,公司決定自2022年10月將這條生產(chǎn)線停下來冷修。

  在此期間,建材行業(yè)碳達峰的相關政策正在醞釀中?!奥犝f要征集建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè),我們就積極申報?!蔽盒钦f,為了響應、踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略,公司積極爭取成為落實建材行業(yè)碳達峰實施方案的“試驗田”。

  2022年11月2日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》。為貫徹落實這一實施方案,受工業(yè)和信息化部委托,中國建筑材料聯(lián)合會組織開展了建材行業(yè)典型企業(yè)碳排放解剖“麻雀”專題研究工作,編制完成水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)《碳減排技術(shù)指南》,用于指導行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造,確定了以上行業(yè)16家企業(yè)的19條生產(chǎn)線承擔相關行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)研發(fā)應用及驗證工作。

  耀華洛陽公司是16家“建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè)”之一,其600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線主要承擔以優(yōu)于行業(yè)標桿值為目標的節(jié)能降碳技術(shù)改造綜合解決方案研究應用及驗證任務。

  當年11月17日召開的全國建筑材料行業(yè)碳達峰推進大會舉行了“建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè)”授牌儀式,耀華洛陽公司相關負責人還向與會代表介紹了企業(yè)的《節(jié)能降碳技術(shù)改造綜合解決方案》。

  聚焦熔窯改造

  2022年10月起,耀華洛陽公司與中國建材國際工程有限公司的設計施工團隊一起,就上述600t/d生產(chǎn)線熔窯的冷修進行多次溝通。

  “當時所有人心里都有一個問號?!蔽盒翘寡?,一是因為冷修前熔窯能耗較高,二是對總成品率能提高到什么程度,大家心里都沒底。

  好在各方都給予了最大的支持,耀華集團指派多名專家協(xié)助,設計院、施工方也派駐專家現(xiàn)場溝通,對工程質(zhì)量、設備安裝和窯爐砌筑等都提出了一些非常嚴格的要求。他們心中都有一個共同的目標:確保投產(chǎn)之后能效在試生產(chǎn)期間能穩(wěn)定達到標桿水平。

  2023年5月~10月,公司開始進行一系列改造。首先是原料系統(tǒng)改造,新建均化庫,與現(xiàn)有袋裝車間和配料車間整合為原料中心,便于原料運輸、配合、輸送,生產(chǎn)緊湊;接著系統(tǒng)性改造生產(chǎn)主線設備,特別是三大熱工及其附屬設備;最后是改造優(yōu)化廠區(qū)供配電、循環(huán)水、熱力等公輔工程,所有控制信息均接入中央控制室數(shù)據(jù)采集站,實現(xiàn)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)聯(lián)動。

  “主要還是集中在熔窯改造上,通過熔窯結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計、采用新型熔化技術(shù)、采用新型保溫材料和保溫工藝等多種措施,耀華洛陽公司600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線能效達到了標桿水平?!痹陧椖框炇諘?,耀華洛陽公司總經(jīng)理柳洪章介紹,雙排鼓泡的首次使用,熔窯梯度復合保溫材料的使用,以及熔窯內(nèi)部噴涂紅外輻射材料,這些措施都對節(jié)能降耗起到了關鍵作用。另外,在設備選型方面,公司全部選用一級能耗電機和變頻電機來節(jié)約電耗。

  提升生產(chǎn)質(zhì)量

  2023年10月,生產(chǎn)線開始試生產(chǎn)。

  “投產(chǎn)后主要對天然氣、焦爐煤氣、柴油、電的使用做了節(jié)能優(yōu)化提升。同時,也穩(wěn)定生產(chǎn),提升產(chǎn)品雙率,從而減小單位能耗?!绷檎抡f。

  首先是原料系統(tǒng)的精細化控制。公司通過采用水蒸氣替代加水,提升配合料溫度實現(xiàn)自動控制,消除原料在混合過程中純堿析晶顆粒的產(chǎn)生,提高配合料的質(zhì)量和均方差,減少玻璃配合料在輸送過程中的分層情況;另外,也規(guī)范了配料生產(chǎn)過程控制,加強檢測力度,確保水分和配合料均方差達標。對配料程序進行優(yōu)化,混合機調(diào)試、維保科學規(guī)范,原料均方差由0.3降為0.25,提升了配合料混合均勻度。

  其次,在熔化系統(tǒng)優(yōu)化控制方面,公司通過增大0#氧槍用氧量及燃料用量,最大限度提升熔窯化料前區(qū)的溫度,可有效減少1#小爐燃料用量,達到節(jié)能目標;還改造、優(yōu)化了焦爐煤氣燃燒系統(tǒng),逐步提高焦爐煤氣使用量,從而部分實現(xiàn)氫能源替代碳能源;采用的雙排鼓泡低溫熔化技術(shù),通過前排鼓包器和后排鼓包器在玻璃窯爐化料部處進行間升降調(diào)整,解決了玻璃窯爐內(nèi)熱點到投料的回流能力差,澄清區(qū)與化料部之間的溫差和澄清區(qū)與熱點的溫差較大的問題。

  在錫退工段,公司采用了拉邊機保溫技術(shù)、密封加錫技術(shù)、錫槽密封技術(shù)及錫槽退火保溫技術(shù)。同時,還開發(fā)出適用于玻璃熔窯煙氣的余熱鍋爐及煙氣降溫換熱裝置、余熱發(fā)電鍋爐清洗及排煙溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)和方法。

  值得一提的是,生產(chǎn)線還使用了中國建材國際工程集團研發(fā)的“平板玻璃精益制造管理系統(tǒng)”,系統(tǒng)涵蓋了訂單虛擬排產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量管理、設備管理、報表管理等業(yè)務。

  “這個系統(tǒng)能全面監(jiān)測主要生產(chǎn)工藝,打造全天候、全方位、全流程的生產(chǎn)管理監(jiān)測平臺,實現(xiàn)了冷端可視化生產(chǎn),設備利用率提高了10%,訂單排產(chǎn)效率提高了20%,提升了訂單響應速度?!绷檎陆榻B。

  降能耗就是降成本

  記者拿到的北京國建聯(lián)信認證中心有限公司出具的節(jié)能審核報告顯示,經(jīng)審核,耀華洛陽公司2#生產(chǎn)線600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線技改項目實施前2022年1~7月的綜合能源消費量為29123.5噸標準煤(當量值)和30388.32標準煤(等價值),單位產(chǎn)品能耗11.06kgce/重量箱;技改項目實施后2024年1~7月的綜合能源消費量為28572.52噸標準煤(當量值)和29508.74標準煤(等價值),單位產(chǎn)品能耗9.45kgce/重量箱,低于國家標準GB 21340—2019《玻璃和鑄石單位產(chǎn)品能源消耗限額》1級能耗限額值(9.5kgce/重量箱),滿足《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平(2023年版)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕723號)行業(yè)標準值要求。項目實施后單位產(chǎn)品能耗下降 14.56%。

  溫室氣體排放核查報告顯示,項目實施后,單位平板玻璃碳排放強度下降22.83%,為255.28tCO2/萬重量箱。

  同時,生產(chǎn)線的平板玻璃產(chǎn)量也得到了提升,項目實施前為2179180.85重量箱,實施后2723537.88重量箱,成品率從90%提高到92%。

  降能耗就是降成本。“僅天然氣成本,一天差不多能下降5萬元?!边@是記者采訪耀華洛陽公司相關負責人時了解到的信息。未來,公司將繼續(xù)發(fā)揮其技術(shù)創(chuàng)新和示范引領作用,不斷優(yōu)化技術(shù)路徑,提升能效水平,為平板玻璃行業(yè)的綠色發(fā)展貢獻更多的智慧和力量。

責任編輯:褚贊贊
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